超高分子量聚乙烯材料應用前景:
本產品屬于提倡的環保節能產品,綜合經濟效益好。 用于油田抽油內襯管:節約鋼材、節約電能、提高產油率。 用于冶金,礦山,煤炭,電廠,疏浚,化工行業應用提高輸送效率,降低成本。
井管道用石油套管生產廠家,石油套管在油井運行中起到了重要的作用。他們可以保護鉆井免受淺水層和淺氣層的污染,也可以支持油氣井的油、氣的輸送和鉆探。支撐起井口和其他層的重量防止塌陷。并且*保*油井的鉆探,和油井的成井后的整個油井的良好運行,*保*管道可以將井里的油、氣抽送到地面上來。
2007年11月16日大慶油田對 “超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)內襯復合管防蠟防偏磨技術試驗”進行了科技成果鑒定,在推廣應用效果及前景中作了如下的表述:
2006~2007年共完成現場試驗7口井,平均正常生產天數達到175d。試驗后7口井平均清蠟周期達到103d,日產液13.4t,上電流22A,下電流22A,與試驗前對比,清蠟周期延長了68d,延長了1.9倍,日產液提高了4.7t,上下電流均下降了1A。兩年共減少洗井70井次,免洗增油420t,累計節約費用49.0萬元,投入產出比1:2.6,純經濟效益30.0萬元。

進行超高分子量聚乙烯內襯復合管試驗,利用該管材對油管進行改造后,可大大降低單井投入成本,延長油管的使用年限,延長油井清蠟周期,減緩桿管偏磨,降低抽汲載荷,減少修井工作量,可在φ56mm以下泵徑的所有井中應用,具有良好的推廣應用前景。
油田桿管偏磨腐蝕現狀及分析:
1、偏磨現狀分析:
油井偏磨主要表現在油管、抽油桿、套管、深井泵在生產過程中出現點蝕,逐漸擴大發展,造成油水井油管管壁變薄導致漏失,抽油桿變細或者抽油桿接箍腐蝕穿透發生斷脫等事故,導致油水井停產、減產、生產周期縮短。國內某油田管理局到2005年底共發現偏磨井2313口,占有桿泵井的22.3%,這批井的作業周期僅為3~8個月.偏磨破壞形式多為抽油桿接箍和油管磨穿。桿管偏磨造成的工作量占油井全部維護工作量的20%~30%,增加了油井維護成本。年報廢率達10%以上,全局每年報廢油管、抽油桿達上百萬米,直接經濟損失超過億元.
2..偏磨是抽油井普遍現象:
管、桿偏磨和腐蝕問題是存在于油田生產中的世界性難題,盡管國內外各油田采取了多種防磨、防腐措施,但是都因為各種缺陷而很難達到預期效果。因此,石油生產企業一直也沒有擺脫偏磨、腐蝕問題的困擾,這些問題也一直像黑洞一樣吞噬著生產投資。僅以勝利油田為例,勝利油區目前抽油井共開井約12000口,其中偏磨嚴重井就有3000余口,占抽油機井數的25%.其他抽油機井也普遍存在不同程度和偏磨。
3.桿、油管斷、裂漏問題突出:
由于偏磨造成的抽油桿斷脫、油管漏失十分嚴重。據統計,抽油桿斷脫、油管漏失占抽油機井失效原因的55%以上。
4.桿管報廢相當嚴重:
由于桿管偏磨,勝利油田的油管和抽油桿的報廢率達30%以上,直接經濟損失超過一億元。
5.造成了油井維護工作量顯著增加:
因油管、抽油桿偏磨造成的工作量占油井全部維護工作量的20%~30%,嚴重浪費了大量的人力物力。
6.短期失效井數比例呈逐年上升趨勢:
由于老井套管形狀的變化有及新鉆井斜井、水平井比例的增加,以及采出液含水率和礦化度上升等到原因,短期失效井數比例呈逐年上升趨勢。
應用前景:
國潤牌石油管道專業為石油做為能源工業的特殊產品,在我國當今國民經濟結構中,起著重要作用。由于環境、土壤、輸送介質等因素的影響,造成管線磨損、腐蝕破漏,甚至管線報廢,這樣需要對管道進行修復或局部更換。磨損與腐蝕是造成石油工業中金屬管道破壞的主要原因之一,它大大降低了管道的使用壽命,增加了石油生產成本。隨著油田的滾動開發,油田產出液逐漸進入中、高含水期,油氣集輸管網中腐蝕問題就越來越嚴重,嚴重影響到了采油的安全生產。內襯高分子油管是在鋼制普通油管內襯一層特種聚乙烯管,采用專用技術使襯管與油管緊貼在一起,形成“管中管"結構。這種內襯油管不僅可以解決油管偏磨與腐蝕難題,同時由于所研制的高分子管摩擦系數較低,還可降低油井光桿負荷、抽油桿柱底部應力,延長抽油桿柱的壽命。
聯系人:牛經理
手 機:18538867062
電 話:0379-60692511
郵 箱:3128465788@qq.com
廠 址:洛陽空港產業集聚區
歡迎國內外各界人士光臨指導洽談業務!